渣漿泵電(diàn)機過熱的原因(yīn)以及解決方法(fǎ)
浏覽次數:2505發布(bu)日期:2025-12-13
渣漿泵電(diàn)機過熱存在的(de)問題
細煤泥泵(beng)池的人料量與(yǔ)濃度增加,使泵(beng)的工作負荷增(zeng)加。渣🌈漿泵型号(hào)為3007ZJA-1-A70,揚程42.6m,流量945m³/h,電(dian)機型号Y355M2-6,功率185kW,轉(zhuan)速960r/min,額定電流193.5A。在(zài)開車運行穩定(dìng)後,電機電流升(sheng)至210A左⭕右,電機溫(wēn)度急劇升高🔅,達(dá)到100℃,電機槽輪溫(wen)度也非常高,導(dao)緻25N4830三角帶的壽(shou)命大幅下降,電(dian)機在超負荷條(tiao)件下根本無法(fa)正常運行。
渣漿(jiang)泵電機過熱原(yuán)因分析
1)先是懷(huái)疑泵體本身有(you)問題。因為該泵(bèng)已運行2年多,從(cóng)來🥵沒有大修過(guo)。于是,就對該泵(bèng)進行大修。大修(xiu)後試車,電機仍(reng)然超電流。于是(shi)就換了一台新(xīn)泵,結果電機溫(wen)度沒有變化,還(hái)是很高。
2)考慮電(diàn)機可能老化,于(yú)是就更換了新(xin)電機,結果溫⁉️度(dù)還是沒💃🏻有變化(hua)。
3)懷疑管路阻力(li)發生變化,但檢(jian)查後發現管路(lu)沒有阻塞或洩(xie)漏情況。
4)既然泵(bèng)、電機和管路都(dou)沒有問題,認為(wei),還有兩種可能(neng)會引起電機超(chāo)負荷:(備選型時(shi),可能忽略了介(jie)質濃度發生的(de)改變,電機選小(xiǎo)了;②還有一種可(ke)能是,泵的揚程(chéng)大于工況需要(yao)☎️揚程,運⚽行工況(kuàng)點向大流量🈚偏(pian)移。
渣漿泵電機(ji)過熱解決措施(shi)
由于現場條件(jiàn)、生産時間、資金(jin)等的限制,更換(huan)泵體或換大💃電(dian)機都不太容易(yi)實現,隻能通過(guò)泵的特性曲線(xiàn)來解決電機超(chao)㊙️負荷問題。
通常(cháng)采用的改變葉(yè)輪數目法和削(xue)短葉輪葉片長(zhǎng)🍉度法,手續繁雜(za),而且需要同時(shi)大幅度降低流(liu)量和揚程,不宜(yí)采用。我們嘗試(shi)🏃🏻采用閘門節流(liu)法來調解水泵(beng)流量。但是,由于(yú)這種方法增加(jia)了管道的阻力(li)損失,增加水泵(bèng)電耗,而且調節(jiē)範圍不大,也不(bú)能達👣到目的。
所(suo)以,最後采用改(gǎi)變轉速調節法(fa)來調解水泵的(de)特性✍️曲☀️線。
由于(yú)該泵給礦漿預(yu)處理器打料,安(ān)裝在标高0.0m處,礦(kuàng)漿預處✔️理器🐪安(an)裝在标高25.4m處,而(ér)且管路中隻有(yǒu)2個彎頭、1個閘閥(fa),其餘均為直管(guǎn),管路阻力不大(da)。經過計算,泵的(de)揚程達33.4m即可滿(man)足需要。根♍據公(gong)式:
H1/H2=n1/n2
式中:H1為改後(hòu)泵的揚程,m;H2為改(gǎi)前泵的揚程,42.3m;n1為(wéi)改後泵的轉速(su)👌,r/min;n2為改前泵的轉(zhuan)速,r/min。
可得n1=H1×n2÷H2
該泵為(wei)三角帶傳動。其(qi)中,電機端槽輪(lun)直徑D1 480mm,電機轉速(su)960r/min,泵端槽輪直徑(jìng)600mm。可算出泵端轉(zhuǎn)速n2=480×960÷600=768r/min。
即改後泵速(sù)n1=33.4×768÷42.3=606r/min
改後電機槽輪(lun)直徑:
D2=n1×600÷n2=606×600÷960≈380mm
因此,将電(dian)機端槽輪直徑(jing)變小至380mm,就可降(jiang)低轉速,減少電(diàn)機☎️負荷🌈。為此,重(zhong)新設計了新的(de)電機槽輪,直徑(jìng)380mm,泵的轉速每分(fen)鐘降低了162r。實際(jì)運行後,消除了(le)電機過熱現象(xiang),能夠适應正常(chang)生産。
但是,電機(ji)槽輪直徑變小(xiǎo)了,使原有25N4830的三(san)角帶變長,電機(ji)🐅底腳螺絲調整(zhěng)距離滿足不了(le)實際需要。所以(yi),根據🙇🏻現場☁️情況(kuàng),經過測算,更換(huan)了原有的三角(jiao)帶,采⭕用了25N4570三角(jiǎo)帶,解決了三角(jiao)帶松😘的問題。
事(shi)實證明,由于細(xi)煤泵池物料發(fā)生了變化,原有(you)的泵及電機🔞選(xuǎn)💞型已不能适應(yīng)新工藝需要。為(wei)此,應根🐕據泵🔅和(he)管路的特性曲(qǔ)線選擇出最佳(jia)的工況點。由于(yu)現場🌈條件限🙇♀️制(zhi),本文采用的上(shàng)述辦法經濟實(shi)用,節省了大量(liang)的資金和工作(zuò)時間。